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          低溫液體泵的故障原因以及排除方法|資料

          故障原因排除方法

          1、泵開(kāi)動(dòng)后,出口壓力升不上

          ⑴葉輪旋轉(zhuǎn)方向不符。

          ⑵泵未充分予冷,泵內(nèi)有氣體。

          排除:

          ⑴電機(jī)輸入線兩相接線對(duì)調(diào)

          ⑵繼續(xù)冷卻,并打開(kāi)防氣閥或調(diào)整密封氣壓力。

          2、泵的揚(yáng)程或流量不足。

          ⑴電機(jī)轉(zhuǎn)速不足。

          ⑵葉輪或管道淤塞。

          ⑶由于密封氣壓過(guò)大,有過(guò)量的氣進(jìn)入泵內(nèi)。

          排除:

          ⑴增加轉(zhuǎn)速。

          ⑵清洗。

          ⑶調(diào)節(jié)密封氣壓力。

          3、液體吸不上,指示壓力劇烈跳動(dòng)

          ⑴管道閥未開(kāi)或管道阻力大。

          ⑵管道漏。

          排除:

          ⑴打開(kāi)或清洗。

          ⑵修理

          4、電機(jī)溫升高。

          ⑴電機(jī)毛病。

          ⑵葉輪口環(huán)已擦。

          ⑶迷宮密封已碰擦。

          排除:

          ⑴電工修理。

          ⑵調(diào)整間隙。

          ⑶調(diào)整間隙。

          5、突然停車

          ⑴密封氣壓力低連鎖。

          ⑵軸承內(nèi)卡死。

          排除:

          ⑴調(diào)整壓力。

          ⑵清洗或更換。

          6、發(fā)生振動(dòng)或噪音

          ⑴機(jī)身與轉(zhuǎn)子不同心。

          ⑵泵進(jìn)口壓力過(guò)低或其它原因而產(chǎn)生氣蝕。

          ⑶運(yùn)動(dòng)件與固定件產(chǎn)生摩擦

          ⑷轉(zhuǎn)子零件松動(dòng)。

          排除:

          ⑴調(diào)整

          ⑵調(diào)整壓力,放氣。

          ⑶校正

          ⑷檢修

          幾起液體泵事故分析

          (1)改造投產(chǎn)初次調(diào)氬,開(kāi)西號(hào)氬泵時(shí),出口壓力怎么也上不去,采用充分予冷,變頻調(diào)速為最高,過(guò)濾網(wǎng)檢查,穿墻進(jìn)出口管隔熱檢查、處理等方法也沒(méi)有效果,廠家現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員也束手無(wú)策。改開(kāi)東號(hào)氬泵,壓力很快上去,運(yùn)行正常。后檢修扒塔,發(fā)現(xiàn)西號(hào)氬泵進(jìn)口管道設(shè)計(jì)不合理,彎頭太多,本來(lái)粗氬Ⅱ塔塔釜就低,這樣氬泵進(jìn)口NPSH達(dá)不到設(shè)計(jì)值,出口壓力上不去。對(duì)進(jìn)口管改造,減少?gòu)濐^。再啟動(dòng),一切正常。

          (2)因氬泵出口管頂部開(kāi)裂,停車檢修后,再啟動(dòng),發(fā)現(xiàn)氬泵運(yùn)行不久,壓力就掉下來(lái),加溫反吹后,再啟動(dòng),仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液體全排凈,重新積液,氬泵仍不能正常運(yùn)行。最后扒氬泵小保冷箱,去掉進(jìn)口過(guò)濾器網(wǎng),問(wèn)題得以解決。分析認(rèn)為,Ⅱ塔內(nèi)進(jìn)入珠光砂的原因是:氬泵出口管頂部開(kāi)裂,停車后,漏進(jìn)珠光砂,再流到粗氬Ⅰ塔頂部,加溫時(shí)通過(guò)餾分氣管道流進(jìn)粗氬Ⅱ塔。

          (3)氬泵密封氣開(kāi)始選用壓力氮?dú)猓痪冒l(fā)現(xiàn)密封系統(tǒng)混合氣排放管有液體排出,分析認(rèn)為密封氣堵塞,用微量水分析儀分析壓力氮?dú)猓l(fā)現(xiàn)含水量近1000PPm,這些水是由于活塞氮壓機(jī)冷卻水鋼套不嚴(yán)密漏進(jìn)的,問(wèn)題原因得以找到。密封氣改用儀表空氣后,氬泵運(yùn)行正常。

          (4)首次改造,采用取消精氬塔流程,精液氬中微量氮純度一直不合格,懷疑是密封氣滲漏造成的,研究決定密封氣改用氬泵出口壓力氬,結(jié)果精液氬仍不合格,密封氣又改回儀表氣。最后進(jìn)行二期改造,增設(shè)精氬塔后,精液氬合格。

          (5)今年8月初,正在運(yùn)行的東氬泵發(fā)現(xiàn)漏夜,改用西氬泵,啟動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)速只能調(diào)到2900轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力為0.58Mpa左右,液體打不上粗氬Ⅰ塔頂部。電工咨詢廠家后,重新調(diào)試變頻器,轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力升為0.8Mpa,液體可順利打入Ⅰ塔頂部。

          液體泵突停對(duì)空分系統(tǒng)的影響

          液氧吸附器用液氧泵的突停對(duì)空分系統(tǒng)影響不大,主要須注意的是安全方面,要采取主冷液氧危險(xiǎn)雜質(zhì)勤分析,加強(qiáng)液氧排放等措施。有些液體泵突停對(duì)空分系統(tǒng)影響很大,(1)無(wú)氫制氬流程中的循環(huán)粗液氬泵突停,粗氬冷凝器仍在工作,液化的大量液體積攢在粗氬Ⅱ塔底部,不能回到粗氬Ⅰ塔參加精餾,再回到上塔,這樣會(huì)使粗氬Ⅰ塔頂部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液位過(guò)低一是不利于安全;二是換熱面積減小,空氣吃不近來(lái),氧產(chǎn)量下降,使主工況波動(dòng)很大。(2)上下塔分開(kāi)流程中的循環(huán)液氧泵突停,液氧大量積攢在上塔底部,不能回到主冷,也會(huì)使主冷液氧液位大幅降低,結(jié)果同上,同時(shí)也可能發(fā)生氮塞。所以對(duì)這兩種流程,泵若突停,要迅速恢復(fù);正常倒泵,也要小心操作,保證流量穩(wěn)定不間斷(無(wú)氫制氬流程液氬量突然增大,會(huì)污染主冷液氧,氧氣純度下降,甚至氮塞。)。(3)對(duì)于內(nèi)壓縮流程液體泵突停,會(huì)影響產(chǎn)品氧、氮、氬的供應(yīng)。下面就液氬泵倒泵操作談幾點(diǎn)體會(huì):

          首先合理的循環(huán)氬泵流程對(duì)泵的安全運(yùn)行及順利倒泵很重要,圖4所示流程比較合理,每臺(tái)氬泵各有一條獨(dú)立的進(jìn)口管,以確保予冷、倒換備用泵時(shí)不影響運(yùn)行泵;過(guò)濾器、補(bǔ)償器、止回閥安全閥的設(shè)置如前所述;另外氬泵出口回流管道不能太細(xì),否則全回流時(shí)泵的壓力過(guò)高,不利于泵的安全;加溫閥要裝在泵后,以保證加溫時(shí),能把過(guò)濾器上的雜質(zhì)吹除干凈。目前比較 的流程是,兩臺(tái)液體泵一用一備,備用泵處于冷態(tài)低速運(yùn)行,當(dāng)主泵故障停機(jī)后,備用泵能夠立即投入正常運(yùn)轉(zhuǎn),使整套裝置的運(yùn)行不受影響。

          正確的倒泵操作是:對(duì)備用泵進(jìn)行予冷、啟動(dòng),如第五項(xiàng)“離心式液體泵的啟動(dòng)”所述進(jìn)行,須注意的是,因?yàn)橛枥湟囊欢ǖ暮瑲?8%左右粗液氬,去粗氬Ⅰ塔頂部調(diào)節(jié)閥會(huì)自動(dòng)關(guān)小,粗氬Ⅰ塔的回流比降低,使粗氬純度變壞,微量氧上升,因此,予冷時(shí)要相應(yīng)降低粗氬產(chǎn)量,以保持純度穩(wěn)定。另外備用泵啟動(dòng)好后,立即停運(yùn)行泵,注意要保證去粗氬Ⅰ塔流量穩(wěn)定,不要大幅波動(dòng),否則會(huì)影響主塔工況。

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          疑難問(wèn)題

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